中国铁建十九局集团武广客运专线三(公司)工区“洗睛换脑”,勤于思考,把技术创新落足到施工现场, 一举研制成功混凝运输车罐体降温器,成功地解决了混凝土罐车在运输途中全程给罐体降温的梦想,使高性能混凝土在长距离运输中产生的不稳定性问题得到了解决,受到局指和武广指的高度赞扬。
全长七公里的三(公司)工区混凝土使用采取拌合站集中拌合,混凝土罐车运送的方式,高性能混凝土因南方气温偏高,在长距离运输中产生的不稳定性会影响混凝土质量。三工区领导和技术人员以高度负责的精神,为确保混凝土质量,成立科技攻关小组,对混凝土运送途中的质量控制进行研究。拌合站站长兼攻关小组组长周巍带领施工技术人员,对混凝土运送全过程跟踪,详细记录混凝土的出厂、运送、入模的温度变化,经过近两个多月精心研究,反复试验,严密设计,成功地研制了混凝土运输车罐体降温器。
混凝土运输车罐体降温器利用罐车自备水箱储水,用引流管把水导入水泵,经水泵输送到罐顶,再接入钢管,钢管长度与罐体长度相等,在钢管上每15㎝钻一个孔,每个孔的直径为1㎜,再把相关材料因定在钢管上。混凝土运输车罐体启动后,采用高压使水雾化打湿降温器,罐体旋转后,降温器不停抹擦罐体,以达到降低阳光幅射产生罐体内混凝土水分蒸发,起到降温保湿的效果,达到了混凝土从拌合站到施工点的泌水率不超过1%,含气量不超过3.4%要求,有效控制了混凝土质量。