今年前9个月,茂名石化化工分部乙二醇车间实行精细化管理,不断提升降本创效能力,实现了装置安稳长满优运行,累计生产环氧乙烷达16.9万吨,创下该装置历史同期最高纪录,装置综合能耗、物耗分别在中国石化同类装置竞赛排名第一与第三。
调整优化结构,争创最大效益。其中催化剂的性能是影响产量和效益的关键,今年以来,他们通过加强与催化剂厂家技术交流,探讨降低催化剂选择性下降速率和提高生产负荷的方法,把反应床层温度控制在合适范围内,降低波动幅度,根据反应状况和循环水温波动情况及时调整抑制剂加入量,控稳循环气氯离子浓度;根据爆炸极限安全范围,提高反应器氧浓度和乙烯浓度,增加环氧乙烷产率。同时对乙二醇工段采取调整温度、真空、回流、产汽压力等多项技术攻关措施,9月份创效4300万元。
多项技改并措,实现降本增效。他们在碳酸吸收泵上,创新运用了“新增脱盐水法”和“更换O圈法”,由于输送介质为高温碳酸盐溶液,而作为密封O圈材质的氟橡胶不具备在高温下耐强碱的功能,易受介质腐蚀,平时机泵密封检修频率一年6次,既费时费力,又提高了成本,因此,他们在原密封冲洗管线上新增外用脱盐水的两道手阀,使得启动备用泵前或停泵后,利用脱盐水对密封腔进行冲洗,保证密封腔内清洁,此举既节省了脱盐水和蒸汽的使用,又延长了密封使用寿命,一举两得,每年可节约维修费用8万元。
严控生产指标,回收挖潜创效。以往,1#装置生产的三乙二醇排放至杂醇罐,并做相应的后续处理,造成三乙二醇的损失浪费。由今年下半年开始,由于乙二醇工段负荷高,他们创新投用三乙二醇塔,精心操作严控二乙二醇、三乙二醇、三乙二醇塔的塔釜温度,同时密切跟踪产品馏出口、产品中间罐以及产品装车缓冲罐的分析结果,保证三乙二醇产品质量合格稳定,每月挽回效益约8万元。
他们还通过将成本控制分解到班组,把能耗物耗纳入班组的月度经济考核制度内,大力鼓励员工从节水、节电、节蒸汽等为抓手,严格控制成本和优化装置运行状况,形成了人人学优化,讲优化,做优化的浓烈氛围。