10月15日上午8点,连续燃烧了23年的扬子石化低温乙烯装置高压火炬缓缓熄灭,开始了为期23天的首次大检修。
低温乙烯高压火炬是低温装置必备的安全环保设施,平时火炬头处于长明灯燃烧状态,在装置生产波动、压力超过安全设定值时,对排放气进行无烟燃烧,保证低温装置的安全和排放气的环保。低温乙烯高压火炬系统自1995年投用以来,一直处于不间断运行中,系统存在安全隐患,必须切出全面大修。
这次大修的主要内容包括:对70米高火炬塔体进行检测加固除锈防腐,对点火系统、蒸汽系统、氮气系统的管线和电气控制元件进行更换,对火炬头和分自封进行拆卸返厂大修。时间紧,任务重,难度大。
属地主管单位贮运厂油品作业区按照公司生产调度处的指令,在厂生产技术科的指导下,采取多种管控措施,力保安全高效地完成火炬的大修任务。
在低温装置火炬大修方案批复后火炬停用前的这段时间内,贮运厂为了尽量减少火炬停用的时间,提前准备火炬大修所用的材料,提前落实施工单位,对可以线下预制的作业提前开工。10月15日之前,所有准备工作全部到位,预制工作也完成了70%以上。
在安全管控上,为了保证火炬停用期间低温装置的安全,临时跨接了一条火炬排放管线,将低温装置的超压排气管线引入液体成品作业区的火炬排放系统。对低温火炬系统实施严格的隔离切断措施,将两根燃料线全部从系统中摘除,氮气吹扫置换分析合格后方可交付检修。对施工单位检安公司的施工人员进行安全培训,熟悉作业内容和风险,并在每天作业前请专职医生来现场检测血压,不合格者严禁作业。给监护人员配备对讲机、高音喇叭和望远镜,以便在远处监护时也能观察到火炬塔上的作业情况,有异常情况可以随时沟通。
在质量管控上,明确告知作业人员对所有防腐都要按规范进行检测,对所有焊缝实行百分百探伤,不合格的必须返工,返工的材料费用和延误工期的费用要从工程总费用中扣除,并将检修质量与承包商的信用挂钩,迫使承包商加强施工质量的自主管理。
在工期管控上,火炬停用期间装置不能进行高负荷运行,对生产和效益带来一定影响。贮运厂遵循安全环保质量优先原则,提出“不抢不拖,有序组织,合理安排,高效作业”,倒排工期网格计划,每天进行进度跟踪,落后的要说明原因,有困难需要协调解决的在当日16点会议上提出,项目组将协同解决,确保工程按期完成。