今年以来,茂名石化抓住环氧乙烷产品市场景气周期,重视抓好该产品的生产、质量和储运,做大价高利厚产品产量和销量。8月26日,乙二醇车间两套装置环氧乙烷日销量首次超800吨,创效超200万元,量效均创下历史同期最高水平。
为增加产品效益,乙二醇车间与华南化销公司进行充分沟通,通过及时掌握产品销售情况、出厂情况和产品库存,再根据销售部门的销售订单,合理优化装置排产。同时,该车间加强产品工艺优化,从100号氧化反应器单元开始,逐个单元收集运行工艺参数,对超指标参数进行分析、调整,跟踪产品质量、操作运行等方面20个关键运行参数控制情况,加强班组采样考核管理、开展全方位隐患排查治理,有效处理了换热器内漏、出口调节阀泄漏等质量隐患。
针对环氧乙烷产品的醛含量过高影响产品质量的现象,车间主任张国强牵头,组织车间技术骨干分析研讨,持续大力开展技术攻关工作。他们率先将脱醛树脂罐V-502、V-506改用串联投用,调小V-506出口阀,同时投用新增脱醛树脂罐V-506N,提高物料脱醛效果。他们还成立质量风险识别评估小组,对产品出现的参数超指标情况进行加样分析;建立《质量问题跟踪表》,指导车间技术人员开展质量隐患排查及治理,并对质量问题实行滚动跟踪整改,保证了产品出厂合格率达100%。
乙二醇车间还积极做好产品出库工作,确保了出厂任务安全、高效地完成。从接到装车计划开始到流程更改,再到检查、装车、出厂,实行“一条龙”作业,实现了装车过程的无缝衔接。在夏日气温高、人员少的情况下,他们加班加点,压缩吃饭休息时间,保证产品装车连续作业,白天计划完不成,就晚上加班继续完成,确保当天装车作业计划当天完成,保证了装置高负荷生产和后路畅通。