混凝土拖式泵电气系统按照控制方式的不同,可分为以下二种形式。第一种:早期由继电器控制的系统,最具代表性的如德国的施维英(Schwing)和普茨迈斯特(Putzmeiter)拖式泵;第二种:是采用了带有微处理器的程序控制系统,由PLC控制的系统居多,如三一重工和中联重科等公司生产的拖式泵。在拖式泵电气控制系统技术方面,目前国内部分厂家已经超过国外厂家的技术,皆采用了带有微处理器的程序控制系统。
电气控制系统是混凝土拖式泵的“神经中枢”,是拖式泵正常工作的重要保证。由于该系统的组成复杂,故障定位也相对困难,为最大限度地降低对生产上的损失,必须实现混凝土拖式泵电气系统故障的快速检测定位。总的维修思路是:要熟悉拖式泵工作原理以及各种动作的电气逻辑关系,按照正确的故障检测流程和运用有效的故障检测手段进行检测,并结合科学的逻辑分析和判断,不断缩小故障范围,最终找出故障点。在不损坏拖式泵的前提下,采用合理的解决办法和应急处理方案维持生产,待生产结束后及时处理。在此结合实际工作中遇到的问题,为大家提供一些处理案例与大家分享。
1 日本新泻NCP7SH混凝土泵辅助电机启动不切换故障的处理
1.1 故障现象及故障分析
图1 新泻铁60电泵辅助电机Y-△转换原理图
一天半夜,一台在城郊施工的新泻铁NCP7SH电泵出现了辅助电机启动不切换故障,启动到Y型状态时很正常,但当延时时间到后无论如何也不切换了,现场电工看不懂日本人画的电路图,打来电话询问,我用电话指导他检查故障,但因其看不懂电路图还是未处理了该故障。我到现场后检查发现,当启动10秒钟以后,88-2Y接触器还不释放,而12号线无电,88-2△接触器线圈正常,说明16和17点间的时间继电器T-2延时闭点不释放,判断时间继电器T-2上的延时闭点粘连,而其他触点和延时功能还正常。
1.2 故障处理
当时工地还急等着施工,在哪种情况下,无法弄到代用的时间继电器,只好采用其它器件代用了,工地既无旋转按钮,也无纽子开关,最后只好同意在其他设备上拆下一只倒顺开关,将电路中的13、16号线拆下,将17号线引出来。将倒顺开关按图2所示连接,再用该电路代替图1中的点划线内部分,用人手动控制倒顺开关代替时间继电器做Y-△转换。解决了工地着急施工的问题。
2 三一HBT60C-1816电动机拖式泵排量不可控故障的处理
2.1 故障现象
一台带比例阀控制的三一HBT60C-1816电泵启动电机后,无论远控、近控及正反泵均有动作,但排量只能升到50%左右,只能往下调整,往上调停在这点就不动了,在这个排量还能勉强工作。
2.2 故障分析及检查处理
该拖泵采用的是较先进的带软启动的PLC控制系统,且带电比例阀控制。泵送排量无级调速,通过调节控制面板上的2SA旋钮输入给PLC增或减排量信号,PLC输出的信号通过三极管T1控制排量比例阀DT0,调节比例阀开度,实现无级调整泵送速度,改变泵送排量。三一HBT60C-1816电动机拖式泵部分电气原理图如图3所示。
在现代拖式泵控制系统中,PLC正在逐步取代传统的继电器控制方式,降低了系统的故障率,提高了可靠性,减少了维护量。由于建筑行业环境恶劣,PLC系统也难免出现故障,然而PLC系统故障大部分都是由外部电路引起的。首先检查泵送排量调节钮2SA没问题,测PLC的输出端Q0.0最大时才达到16.5V,正常应该达到或接近1L+端的电源电压24VDC,再一测1L+端,惊讶的发现电压只有18VDC,测70号线,以及55号线全部都只有18V,检测整流桥交流输入端23.3VAC,分析可能是整流桥的四个二极管中的一个断路,全波整流变成了半波整流,故此只有18VDC中的输出,将此整流桥换新后系统工作就正常了。