摘 要: 研究了水灰比、掺合料、引气剂对混凝土抗冻性能的影响。在试验中采用DR-2 型全自动快速冻融机和DT-10W动弹仪来测定混凝土的抗冻性能。研究结果表明,水灰比越低,抗冻性能越好,低水灰比的高强混凝土即使不掺引气剂,抗冻性能也非常优良,对中高水灰比的混凝土,欲彻底改善其抗冻性,掺引气剂是十分必要的。掺入硅灰抗冻性能有所改善,但掺入粉煤灰使其抗冻性能有所降低。
关键词: 抗冻性; 水灰比; 掺合料; 引气剂
混凝土的冻融破坏问题是影响其耐久性的重要因素之一。20 世纪90 年代水电部混凝土耐久性调查总结报告表明:水工混凝土的冻融破坏在三北地区即东北、西北、华北的工程中占100 % ,这些大型混凝土的工程一般运行也就30 年左右,有的甚至不到20 年,如云峰重力坝,运行19 年后下游面受冻破损显著,表面剥蚀露出骨料,总面积约8 500 m2 ,而丰满重力坝运行后就年年维修,运行33 年后,上下游面及尾水闸墩破损明显,表面露出钢筋,冻害严重,致使坝顶抬高十余厘米[1 ,2 ] 。港口码头工程受冻融破坏也很严重,如天津新港的防波堤采用普通混凝土的部分,经十几年左右的运行,就被冻融破坏以致不能发挥作用。北方的某些混凝土路面受冻融破坏现象也较为严重。为更正确合理地使用混凝土材料,提高混凝土在冻融环境中的耐久性,对强度等级、掺合料、引气剂对混凝土抗冻性能影响进行了研究。
1 原材料及抗冻性能测试
为观察w/ c、掺合料、引气剂的影响,共成型8 组混凝土,配合比及强度测试结果见表1 。水泥为四川双马集团425 级普通硅酸盐水泥,粉煤灰来自江油电厂,粉磨至细度612 m2/ kg ,硅灰来自贵州铁合金厂,粗集料为破碎的鹅卵石,最大粒径25 mm ,细集料为河砂,细度模数2. 6 。为获得适宜的流动性,掺入适量的萘系高效减水剂将混凝土的坍落度调至150 mm 左右。
混凝土搅拌后,制成100 mm ×100 mm ×400 mm 抗冻试件,试件经标准养护28 d 后进行抗冻试验。抗冻实验按照国标GBJ 82 —85《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》中的“快冻法”进行[3 ] 。试验设备采用DR22 型全自动快速冻融机和DT-10 W 动弹仪,每隔25 次冻融循环后测定一次动弹模量。
2 实验结果与讨论
未掺引气剂的不同w/ c 的纯水泥混凝土的抗冻实验结果见图1 。w/ c 为0. 27 的高强混凝土经300 个冻融循环后,动弹模量仍有96. 1 % ,抗冻性能很好;w/ c 为0. 40 的中等强度的混凝土经150 次循环后,动弹模量即降至60 %以下(51. 2 %) ,200 次循环后,动弹模量只有25. 5 % ,此时的混凝土基本上已经破坏;而w/ c为0. 55 的混凝土经25 次循环后,动弹模量即降至60 %以下(52. 7 %) ,75 次时,即降为20 %。可见混凝土w/ c 越低,抗冻性越好,对w/ c 为0. 27 以下的高强混凝土,即使不掺引气剂,仍具有非常优良的抗冻性。
低w/ c 混凝土微观结构密实,大量的孔隙以凝胶孔形式存在,毛细孔含量少[4 ] ,因此毛细孔中可参与冻融破坏的自由水量就少。此外,低w/ c 混凝土中的自由水由水泥水化很快消耗完,内部产生自我干燥,而且该混凝土非常密实,一旦硬化后,外部的水分也很难进入,内部一直保持比较干燥状态[5 ] ,参与冻融破坏的水量就少,这意味着有可能冻融过程不足以破坏混凝土内部结构。上述2 个因素是低w/ c 的高强混凝土抗冻性能优良的主要原因。
表2 给出了掺与未掺引气剂混凝土抗冻性变化情况。对w/ c 为0. 27 的高强混凝土,掺与不掺引气剂对其抗冻性能无影响。对w/ c 为0. 40 和0. 55 的中等强度和普通强度的混凝土,掺入引气剂后,抗冻性能极大地改善,基本上接近了高强混凝土。因此对中高水灰比的混凝土,为从根本上改善其抗冻性,掺入引气剂是十分必要的。
掺合料对混凝土抗冻性影响见图2 。对w/ c 为0. 4 的混凝土来说,掺入10 %的硅灰使其抗冻性能有明显的改善;掺入20 %粉煤灰后,抗冻性能略有降低。
硅灰对混凝土抗冻性有所改善的主要机理与低w/ c 混凝土相似,即硅灰的火山灰作用和微填充作用细化了混凝土的微观结构[6 ] ,即毛细孔数量和尺寸大幅度减少,因而致使可参与冻融循环破坏的自由水量减少。
3 结 论
a. w/ c 越低,混凝土抗冻性越好,对w/ c 为0. 27 以下的高强混凝土,即使不掺引气剂,仍具有非常优良的抗冻性。
b. 对w/ c 为0. 40 和0. 55 的中高水灰比的混凝土,掺入引气剂后,抗冻性能极大地改善,基本上接近了高强混凝土。
c. 掺入10 %的硅灰使其抗冻性能有明显的改善;掺入20 %粉煤灰后,抗冻性能略有降低。